“区长配先查配资,成14皮带的电子皮带秤改造后,我们现在装车配比精度已达到98%以上了。”
为破解传统物料输送监控难题,近日,首钢矿业大石河铁矿顺利完成裴庄产线装车站成14皮带电子皮带秤增设工作,与成16皮带电子皮带秤前后呼应形成动态监护模式,以数智“金点子”开启物料实时称重传感新思维。
大石河铁矿发现裴庄产线装车站运输干砂需经过成14、成16-18四条皮带,之前主要依赖成16皮带电子秤监测干砂瞬时流量,但电子秤距离装车源头约200米,物料传输至监测点需耗时5~6分钟,时间上的延迟导致岗位难以及时掌握料流波动情况。
对此,大石河铁矿打破惯性思维,提出增设成14皮带电子秤的优化方案。将新设备安装于物料输送起点,与原有成16皮带电子秤构建成“前端预警+中端监控”的双层监测网络,成14皮带电子秤可实时反馈料流速率、重量分布等数据,岗位人员通过监控画面即可同步掌握前端动态,提前预判物料变化趋势。同时,系统内部配置智能算法,当检测到料流异常波动时,自动触发警报并联动调节输送速度,实现“防患未然”的精准管控。
“增设成14皮带秤后,料流监测响应速度提升近70%,岗位操作效率提高近40%,装车过程中因料流波动导致的皮带压停事件由每月3~4次降至0配先查配资,显著减少非计划停机时间。此外,实时数据采集功能为工艺优化提供数据支撑,助力装车配比精度提升0.5%,实现了效率提升与安全增益双赢。”大石河铁矿工会副主席葛海涛说。(工人日报客户端记者 赖志凯 通讯员 任宏扬)
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